联系我们

主页 > 行业资讯 > 调整洗煤工艺 提高产品质量 孙村矿实现洗煤效益最大化

调整洗煤工艺 提高产品质量 孙村矿实现洗煤效益最大化

时间:2010-03-16 14:56 来源:未知 作者:admin 点击:
  

  “宁要一吨优质煤,不要万吨劣质炭。”孙村矿洗选厂的干部员工谈起目前的煤炭质量,几乎是众口一词。五月份,该矿全月入洗原煤170027吨,精煤产量达到了102927吨,精煤回收率达到了60.57%,创出孙村矿历史以来最好水平。
  为提高煤炭产品质量,打响孙煤品牌,孙村矿把洗煤生产重点放在洗煤质量的稳定、提高洗煤效益上来,先后投入了3000余万元,大力改造调整洗选工艺,积极推广使用新工艺和新设备。针对原煤分级筛老化,造成原煤质量波动大的问题,孙村矿投资1000余万元进行原煤动筛系统改造,将系统内所有设备均纳入了自动控制系统,实现集中控制启、停,有效地提高了设备运行效率,降低了消耗。他们选用了新型重型香蕉筛来替代原来的旧的直线振动分级筛,采用机械式动筛跳汰机排矸,替代原来的人工捡矸,降低了入洗原煤中矸石含量,提高了三产品旋流器分选效果,精煤产率比改进前提高0.5%,按每年入洗150万吨计算,增加收入 390万元。系统改造后,提高入洗原煤中的质量,洗煤小时处理能力提高40吨/时,年节约电费约30万元;降低原煤分级筛分级粒度,利用动筛跳汰机每月多排矸石约1万吨,年节约洗煤加工费用140余万元。
  随着孙村矿深部煤层开采和采煤机械化程度提高,煤泥含量逐年增加,矸石的泥化越来越严重,最终造成浮选效果差,尾煤灰分低等问题,该矿改造浮选系统。他们用浮选柱-压滤机系统代替原浮选机-过滤机系统,系统改造后,细粒煤泥得到有效分选,消除了浮选煤泥背灰现象,分选密度由1.4提高到1.5,使得精煤产率增加1%左右,按年入洗原煤150万吨计算,每年增加效益450万元,经济效益显著。由于精煤压滤机的强化物料脱水效果,固液分离彻底,杜绝了大量煤泥流向尾煤泥浓缩机现象,增加了型煤灰分,多回收精煤泥1.4万吨,年创效益117.6万元。
  孙村矿还根据现有煤炭市场需求,千方百计提高精煤回收率,努力多洗煤、多回收。对原煤准备和洗煤加工严格控制小时处理量,制定瞬时流量区间和班流量区间,加强动筛设备的维护和保养,抓好动筛排矸系统的运行管理,提高动筛跳汰机的分选效果,进一步调整粒度、密度,使选后产品能够适销对路,提高洗煤能力、分选能力和洗煤效益,实现了精煤产品质量的稳定及精煤产品数量的最大化。